11月初,揚子石化化工廠煤制氣二期改造項目正式中交。該項目主要是在一期示范工程成功運行的基礎上,增加一臺氣化爐,實現雙爐可切換式運行,以保障區域氫氣供應的穩定性。
該項目新增的氣化爐采用了“單噴嘴冷壁式粉煤加壓氣化技術”,即SE-東方爐,對于國內儲量豐富的“三高”(高硫、高灰、高灰熔點)劣質煤種具有較強的適應性。
揚子石化煤制氣項目主要分為兩期實施。一期進行該成套技術的工業化示范;二期采用SE粉煤氣化完全代替天然氣蒸汽轉化制合成氣,即在一期的基礎上,建設第二臺氣化爐。本次二期改造由于氣化爐框架有100多米高,涉及較多的大型設備吊裝和特殊管線焊接,改造技術含量高、施工難度大。為此,項目組前期反復調整施工網絡計劃,制定一整套施工和安全管理體系。項目組成員全身心投入,每周跟催材料到貨進度,嚴把施工質量關。
改造期間,化工廠實施不間斷督察制度,嚴格控制作業風險,及時整改不安全施工行為,將安全風險降到最低。他們提前組織設備、儀表、工藝等相關技術人員按科目要求對操作人員進行培訓,包括改造內容、流程更新、操作要點等內容,并把培訓成效和考核績效掛鉤,保證了員工培訓效果,為二期改造建成開車打下了堅實的基礎。
項目實施后,揚子石化將擁有2臺氣化爐及相應工藝裝置,單爐日投煤1000噸,生產有效合成氣70000標準立方米。同時,核心設備氣化爐將具備“一開一備”的生產條件,增強系統抗風險能力,以便夠更好地應對突發異常,保障裝置長周期穩定運行,提高公司煤制氣裝置自身的競爭力,為進一步穩定南京煉化基地氫氣資源供應具有積極作用。
目前,揚子石化正在加快尾項整改,力爭早日開車投產。
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