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首鋼通鋼集團(tuán)通化鋼鐵煉鐵廠六高爐于2004年12月份投入生產(chǎn),設(shè)計(jì)年產(chǎn)72萬噸。其間,六高爐產(chǎn)能不斷得到釋放,到2011年底,高爐年超設(shè)計(jì)產(chǎn)量10萬噸。目前,高爐已工作8年,進(jìn)入末期生產(chǎn)。
今年3月份,六高爐出現(xiàn)爐缸冷卻壁溫度升高的情況,與首鋼長鋼同類型的高爐對比后,他們堅(jiān)定了一個(gè)信念:別人能辦到的,我們也能辦到。此后,經(jīng)過認(rèn)真研究后,他們決定開始第一步的護(hù)爐工作,即按照常規(guī)的吃鈦球方法進(jìn)行護(hù)爐,在實(shí)施幾天后,效果挺好,冷卻壁熱流強(qiáng)度開始下降,但是到了4月9日時(shí),卻突然出現(xiàn)熱流強(qiáng)度升高的情況。于是,他們果斷地進(jìn)行休風(fēng),將熱流強(qiáng)度升高的冷卻壁上方風(fēng)口堵死,并采取爐皮打水等措施,在外部強(qiáng)化冷卻。其間,他們還進(jìn)行了兩次爐缸燒穿演練,通過演練,職工心里更有了底,知道應(yīng)該如何操作。
隨后,他們把重點(diǎn)放在了攻指標(biāo)上,即在燃料比和煤比上下功夫。針對煤比攻關(guān),他們出臺(tái)了一個(gè)硬性規(guī)定,就是各班必須保證把規(guī)定的煤量噴夠,即使?fàn)t溫高,也不許減煤,只能減焦批,此時(shí)設(shè)備上又出現(xiàn)了問題。高爐設(shè)計(jì)時(shí)最大的噴煤量噸鐵是135千克,超過這個(gè)數(shù)噴煤管線便承受不了,將導(dǎo)致頻繁堵煤槍和管線磨漏。對此,他們將原先的六分管線全部改為一寸管線,并組織維護(hù)人員加班加點(diǎn)地進(jìn)行改造,可管線剛改好,又遇到煤量增大后,煤流嗤小套的問題。這次不僅要改,而且還要進(jìn)行攻關(guān)。他們多次與直吹管的生產(chǎn)廠家研究,查找煤流嗤小套的原因,最終發(fā)現(xiàn)是由于槍位不正而導(dǎo)致的。對直吹管進(jìn)行改造后,設(shè)備問題解決了,他們便全力開始攻關(guān)。起初,他們定的攻關(guān)數(shù)是煤比達(dá)到噸鐵140千克,如果能達(dá)到再加到142千克,經(jīng)過一點(diǎn)點(diǎn)地往上攻,截至目前,高爐煤比最高已經(jīng)達(dá)到噸鐵166千克,同歷史月平均最好水平相比,每年可增加效益1000余萬元。在燃料比攻關(guān)中,他們重點(diǎn)在提高風(fēng)溫上狠下功夫,并在熱風(fēng)爐崗位開展燒爐競賽,充分調(diào)動(dòng)廣大職工的工作積極性。以前每班換4次爐,現(xiàn)在每班換6次爐,風(fēng)溫由1100℃提高到1200℃,僅此一項(xiàng),一年就能節(jié)省焦炭近6560噸,創(chuàng)效1312萬元。停爐前,燃料比已經(jīng)降到噸鐵550千克,創(chuàng)歷史最好水平。
在挖潛增效工作中,六高爐的目標(biāo)是“西瓜要抱,芝麻也要撿”。經(jīng)過多次試驗(yàn),他們在爐前開口機(jī)用的油管外套上了多根10厘米長的短鐵管,這樣既避免了鎧裝管接觸高溫后受損,又保證了其靈活的彎曲。鎧裝管的消耗量由以前每月30根降到每月1—2根,月創(chuàng)效6000多元。此外,他們還先后進(jìn)行了氮?dú)饩鶋焊拿簹饩鶋骸⒒鹪鼫细脑斓榷囗?xiàng)技術(shù)創(chuàng)新和小改小革活動(dòng),其中,僅氮?dú)饩鶋焊拿簹饩鶋阂豁?xiàng),一年就可創(chuàng)效900多萬元。
(關(guān)鍵詞:通鋼 煉鐵廠 高爐)